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石墨電極高溫下維持時間對煅燒質(zhì)量的影響-偉名石墨

石墨電極高溫下維持時間對煅燒質(zhì)量的影響 使用回轉(zhuǎn)窯或罐式爐煅燒石油焦,影響煅燒質(zhì)量的主要因素是煅燒溫度,其次是高溫下的維持時間。原焦在高溫帶停留時間不足,揮發(fā)分不能排盡,結(jié)構(gòu)收縮不充分,煅后焦必然是真密度低和電阻率高。俄羅斯學者提出石油焦的真密度與指定溫度下處理時間的關(guān)系式如下: Po=Po+A(1-eK) 式中——石油焦煅后真密度,單位為g/cm3; Po石油焦原焦真密度,單位為g/cm3; t熱處理時間,單位為s; A、K實驗系數(shù)。 改善針狀焦煅燒質(zhì)量的ニ步煅燒法 使用回轉(zhuǎn)窯或水平旋轉(zhuǎn)床煅燒爐煅燒針狀焦,由于針狀焦在短時間內(nèi)受到溫度急劇升高的影響,導致煅燒后的焦炭機械強度較低,容易碎裂,因而大顆粒數(shù)量相對減少,這對生產(chǎn)大規(guī)格石墨電極的配料不利?,F(xiàn)已研究證明,可以通過二步煅燒法改善針狀焦的煅后質(zhì)量,生焦先經(jīng)小型回轉(zhuǎn)窯以較低的升溫速度(40℃/min)進行一次預(yù)煅燒,預(yù)煅燒的溫度達到800℃左右即可,經(jīng)過預(yù)煅燒處理后立即加入水平旋轉(zhuǎn)床煅燒爐。如此二步煅燒后的焦炭其中大顆粒焦成倍增加,機械強度有所提高,但線膨脹系數(shù)無、明顯變化。如將一步煅燒后的石墨電極冷卻至室溫,再次進行煅燒,線膨脹系數(shù)可降低20%左右。歐洲一焦化廠生產(chǎn)針狀焦時已采用了這種煅燒工藝流程,提高針狀焦質(zhì)量的效果。

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